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除塵設(shè)備能效提升及常見故障的原因分析

文章作者:宇成環(huán)保   發(fā)布時間:2022-02-06
一、布袋除塵設(shè)備能效提升 1、提高布袋除塵設(shè)備自身的健康水平 1)采用經(jīng)處理的布袋,即采用澳大利亞的聚丙烯酸針刺氈加PRIMACELL表面涂層3520P布袋,提高了布袋的抗潮濕、抗

  一、布袋除塵設(shè)備能效提升
  1、提高布袋除塵設(shè)備自身的健康水平
  1)采用經(jīng)處理的布袋,即采用澳大利亞的聚丙烯酸針刺氈加PRIMACELL表面涂層3520P布袋,提高了布袋的抗潮濕、抗積粉能力,提高了布袋除塵器運行的性。
  2)在大修中,采用蝕的考登鋼板全部改造換濾袋箱體,提高了抵抗低溫腐蝕的能力,防止冷風(fēng)漏入惡化布袋除塵設(shè)備的運行環(huán)境。
  3)還將原運行不的布袋除塵設(shè)備CO2滅火系統(tǒng)加以改造,使之運行,隨時可投入搶險,為布袋收塵器提供了。
  4)在布袋除塵設(shè)備進出口加裝了乏氣超溫警報裝置,有利于運行人員監(jiān)視、注意,一有險情立即投入滅火系統(tǒng)或采取相應(yīng)措施,設(shè)備。
  2、充分發(fā)揮人的因素
  1)縮短檢查、維護周期,發(fā)現(xiàn)積粉嚴重則人工清洗,發(fā)現(xiàn)破損或使用壽命到期的布袋及時將其換,既可防止積粉自燃燒毀布袋,又可除塵器效率。
  2)運行人員勤巡視、勤檢查,一有險情立即投入滅火系統(tǒng)或采取相應(yīng)措施,設(shè)備。
  3)大修中,換壽命到期的布袋。
  二、布袋除塵設(shè)備常見故障的原因分析
  常見故障的原因分析、探討經(jīng)過實踐,不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),導(dǎo)致布袋除塵設(shè)備難以正常運行而常發(fā)生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
  1)由于粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細粉分離器下粉鎖氣器不嚴密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細粉分離器效率下降,導(dǎo)致進入布袋除塵器的粉塵濃度超過設(shè)計值70g/Nm³,致使除塵布袋超負荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負荷運行,也致使布袋除塵設(shè)備超負荷運行。
  2)由于布袋較高耐溫能力為150℃,運行調(diào)整不佳或布袋積粉自然均會導(dǎo)致布袋著火燒毀。
  3)制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的單機布袋除塵器處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統(tǒng)都會自動停運??梢姡品劢橘|(zhì)的溫度在范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。
  然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且布袋除塵設(shè)備及其后部管路是乏氣也是水蒸汽的排放口,運行中正常溫度為100℃,再加上布袋除塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風(fēng)進一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣結(jié)露溫度而結(jié)露等,而這些水份然后全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導(dǎo)致通流截面減小,通風(fēng)阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
  4)由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫?zé)岫物L(fēng)作為制粉介質(zhì),爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于結(jié)露溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因而布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。

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