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大型燃煤鍋爐脫硫除塵范例和工作原理

文章作者:宇成環(huán)?!  “l(fā)布時(shí)間:2023-12-14
[一]、大型燃煤鍋爐實(shí)現(xiàn)脫硫除塵協(xié)同治理的成功范例 進(jìn)入新世紀(jì),我國(guó)大氣污染防治進(jìn)入污染物協(xié)同治理的發(fā)展階段,在燃煤電廠逐步推出CFB、NID干法脫氣,配布袋除塵綜合把關(guān)的協(xié)

 [一]、大型燃煤鍋爐實(shí)現(xiàn)脫硫除塵協(xié)同治理的成功范例

進(jìn)入新世紀(jì),我國(guó)大氣污染防治進(jìn)入污染物協(xié)同治理的發(fā)展階段,在燃煤電廠逐步推出CFB、NID干法脫氣,配布袋除塵綜合把關(guān)的協(xié)同治理模式。在CFB塔選擇性加入吸收劑、催化劑或吸附劑可分別脫除SOx、NOx及重金屬等污染物。CFB塔出口顆粒物濃度可達(dá)數(shù)kg/Nm³,因此采用除塵設(shè)備進(jìn)行過濾分離,并做到粉體循環(huán)回用,氣體達(dá)標(biāo)排放。
2006年9#-135MW機(jī)組采用NID脫硫塔,出口粉塵濃度1500g/Nm³,后設(shè)行噴脈沖布袋收塵器,配PPS針刺氈濾料。脫硫除塵效果良好,除塵濾袋正常使用壽命達(dá)64個(gè)月。2007年機(jī)組脫硫改造工程采用同樣的治理技術(shù)和流程,將原4電場(chǎng)電除塵改為電袋復(fù)合除塵器,實(shí)測(cè)粉塵排塵排放濃度21mg/Nm³,成為引進(jìn)NID技術(shù)的成功范例。
2×660MW機(jī)組2026t/h亞臨界鍋爐,燃無煙煤,2008年實(shí)施脫硫改造,采用我國(guó)CFBFGD脫硫工藝,出口配低壓回轉(zhuǎn)脈沖布袋收塵器。粉塵排放濃度30.6mg/Nm³,是CFB吸收塔與布袋除塵器結(jié)合用于大型燃煤鍋爐實(shí)現(xiàn)脫硫除塵協(xié)同治理的成功范例。
[二]、布布袋脈沖除塵器結(jié)構(gòu)及工作原理
布布袋收塵器是由灰斗、含塵氣體空間、導(dǎo)流板、過濾室、凈氣室和安裝在除塵器上部由截止閥和提升切換閥控制的清灰機(jī)構(gòu)等組成。內(nèi)部一般劃分為4一16個(gè)小袋室,下花孔板和頂部蓋板之間為過濾區(qū)域;灰斗上部與下花孔板之間為含塵氣體空間;頂部蓋板中間為凈氣空間(即“清灰與凈氣共用通道”)。
含塵氣體在引風(fēng)機(jī)的作用下吸人進(jìn)風(fēng)總管,通過導(dǎo)流板的作用分配到每個(gè)小袋室,均勻通過下花孔板,含塵氣體涌人除塵器布袋,粉塵被滯留在單機(jī)布袋除塵器內(nèi)表面,而氣流則透過除塵器布袋凈化,凈化后的氣流通過引風(fēng)機(jī)排人大氣中。除塵器運(yùn)行一段時(shí)間后,除塵器布袋內(nèi)表面附著的粉塵層增厚,當(dāng)除塵器運(yùn)行阻力增大到值后,需對(duì)除塵器布袋進(jìn)行清灰。主要是通過反吹風(fēng)機(jī)、提升切換閥、截止閥及“清灰與凈氣共用通道”等機(jī)構(gòu)來完成反吹清灰過程,其工作過程如下:提升切換閥向下運(yùn)行,閥板在將出風(fēng)口關(guān)閉的同時(shí)打開反吹風(fēng)口和截止閥,反吹風(fēng)機(jī)鼓人的氣流是與過濾氣流方向相反的逆氣流,改變了除塵器布袋的內(nèi)外壓差,使除塵器布袋由“膨脹”變“縮癟”狀態(tài),剝離除塵器布袋內(nèi)表面附著的粉塵層。提升切換閥向上運(yùn)行,閥板在將出風(fēng)口打開的同時(shí)關(guān)閉反吹風(fēng)口、截止閥、除塵器布袋抖動(dòng),使懸浮于除塵器布袋內(nèi)的粉塵有足夠的自由沉降時(shí)間后重新“膨脹”,除塵器恢復(fù)到正常過濾狀態(tài)。清灰過程是分室輪換進(jìn)行的,不影響除塵器正常工作
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