目前在鋼鐵冶金行業(yè),袋式除塵器被廣泛地應(yīng)用于各種設(shè)備的除塵系統(tǒng)中,除塵器安裝不到位和運行維護不當(dāng)都會引發(fā)除塵器故障,除塵器出現(xiàn)故障后會直接影響排放濃度和除塵點的正常操作。
目前在鋼鐵冶金行業(yè),袋式除塵器被廣泛地應(yīng)用于各種設(shè)備的除塵系統(tǒng)中,除塵器安裝不到位和運行維護不當(dāng)都會引發(fā)除塵器故障,除塵器出現(xiàn)故障后會直接影響排放濃度和除塵點的正常操作。大管坯除塵系統(tǒng)的除塵器在2006年因一些問題而出現(xiàn)故障,本文究其原因和處理過程進行了詳細分析,提出了相應(yīng)的措施,以備今后借鑒。
1出現(xiàn)的問題
大管坯除塵系統(tǒng)中的兩臺低壓脈沖袋式除塵器均由某除塵器制造公司提供。在除塵器投入運行6個月后出現(xiàn)了如下問題:
(1)除塵器頂部均有不同程度的漏水現(xiàn)象,導(dǎo)致除塵器清灰困難,并且壓差升高。
(2)部分隔板有開焊、變形現(xiàn)象,導(dǎo)致電爐除塵器倉室間串風(fēng)現(xiàn)象較嚴(yán)重,并且變形的隔板擠壓、摩擦濾袋,使濾袋破損嚴(yán)重,煙氣排放濃度超標(biāo)。
(3)部分電爐除塵器的離線閥因閥板和閥桿之間斷裂而失效,導(dǎo)致該閥一直處于關(guān)閉狀態(tài)。
(4)精煉爐除塵器因漏入的水與箱體內(nèi)積留的灰混合后結(jié)塊,與濾袋和袋籠結(jié)成一體,其重量直接作用到花孔板上,導(dǎo)致除塵器2#、3#倉頂部塌陷嚴(yán)重。
(5)精煉爐除塵器掉袋現(xiàn)象嚴(yán)重,過濾能力降低,造成該套除塵系統(tǒng)的煙氣排放濃度超標(biāo)。
(6)除塵器運行阻力高。
2故障原因分析
大管坯共有兩套除塵系統(tǒng),分別為電爐除塵系統(tǒng)和精煉爐及散裝料除塵系統(tǒng)(以下稱精煉爐除塵器)。
為了更清楚地分析故障出現(xiàn)的原因,先對除塵器的構(gòu)成和工作原理進行簡單的介紹。
2.1電爐除塵器
2.1.1除塵器構(gòu)成
電爐除塵器為分室離線反吹型除塵器,共分32個倉,分室間有隔板隔開,每個倉有單獨的風(fēng)口、出風(fēng)口、進風(fēng)閥、離線閥及儲灰倉,除塵器的煙道由隔板分為進風(fēng)煙道和出風(fēng)煙道。
2.1.2除塵器工作原理
煙氣從進風(fēng)煙道通過除塵倉室進風(fēng)口進入儲灰斗,經(jīng)過除塵倉中的濾袋過濾后進入凈氣室,再經(jīng)出風(fēng)口進入出風(fēng)煙道,較后從煙囪排出。脈沖閥控制噴吹管中吹出反吹氣,將留在濾袋上的灰吹落到儲灰斗中,再集中卸出。
2.2精煉爐除塵器
2.2.1除塵器構(gòu)成
精煉爐除塵器為在線反吹型除塵器,共分5個倉,分室間無隔板,每個倉有單獨的風(fēng)口、出風(fēng)口及儲灰倉,除塵器的煙道由隔板分為進風(fēng)煙道和出風(fēng)煙道。
2.2.2除塵器工作原理
煙氣從進風(fēng)煙道通過除塵倉室進風(fēng)口進入儲灰斗,經(jīng)過除塵倉中的濾袋過濾后進入凈氣室,再進入出風(fēng)煙道,較后從煙囪排出。脈沖閥控制噴吹管中吹出反吹氣,將留在濾袋上的灰吹落到儲灰斗中,再集中卸出。
2.3故障原因
經(jīng)過對設(shè)備的檢查,分析得出故障發(fā)生的原因如下。
2.3.1電爐除塵器部分
除塵倉之間的分室隔板由上、下兩塊鋼板拼接而成,除塵器廠家安裝時未按設(shè)計施工要求將分室隔板周邊及上下兩塊板之間的拼接縫滿焊,而是采用斷續(xù)焊接的方式,從而造成連接強度過低,不能達到設(shè)計要求。
分室隔板原設(shè)計抗拉強度偏低,達不到設(shè)備運行要求,分室隔板中間加固槽鋼受力彎曲后對外墻板起不到支撐作用。
因離線閥的閥板和閥桿之間直接采用螺紋聯(lián)接方式,屬于剛性連接,在閥板與出風(fēng)口不平行時就會在閥板和閥桿的連接處產(chǎn)生一個力偶,較終導(dǎo)致部分倉室出風(fēng)口處離線閥下部的閥板脫落,脫落的閥板直接蓋到出風(fēng)口上,導(dǎo)致除塵器壓差。
檢修時應(yīng)將風(fēng)機的抽風(fēng)量適當(dāng)減小,但本次維修時沒有減小風(fēng)機風(fēng)量,而是按正常工況運行,在打開18箱室頂部蓋板后,18室與19室之間分室隔板在18室側(cè)與大氣直通,該室為常壓,19室正常運行,該室為負壓,兩室壓差作用在室間隔板上,造成該隔板受力過高,長時間在這種狀態(tài)下運行,對隔板造成損傷,較終導(dǎo)致隔板脫落。此處外墻板失去隔板對它的支撐,局部受力不平衡,向內(nèi)彎曲變形,外墻變形產(chǎn)生的應(yīng)力傳導(dǎo)到其他相鄰隔板,引起連鎖反應(yīng),造成檢修室附近一系列隔板及外墻板變形。
除塵器共32個倉,每個倉各有一個進風(fēng)口,其中有20個倉的進風(fēng)口被灰堵死,在正常運行時這些倉對應(yīng)的出風(fēng)口處的離線閥是打開的,在運行時這些倉處于抽氣狀態(tài),與鄰近的倉一直存在比較大的壓差,這也是造成隔板變形甚至脫落的一個主要原因。
(1)反吹氣為壓縮空氣,含水量比較大,如對其干燥處理不夠,在反吹的時候就會使濾袋受潮,從而導(dǎo)致濾袋上的灰難以被清下來,增加除塵器運行阻力。
(2)水冷煙道活動段及電爐爐殼漏水,帶入煙氣的水分增多,使濾袋受潮。
(3)在運行初期,因設(shè)備漏水的原因,煙氣和灰的濕度較大,致使除塵器箱體內(nèi)的灰粘度增大,卸出困難,而將除塵器的卸灰口下的星型卸灰閥拆掉,現(xiàn)在靠卸灰口下的插板閥控制卸灰,但插板閥的密封性不好,從這里進溫度比較低的冷空氣.易導(dǎo)致部分煙氣溫度降低到露 點下,而使濾袋受潮,并減少了除塵點處的除塵風(fēng)量。
2.3.2精煉爐除塵器部分
(1)除塵器頂部漏水,導(dǎo)致濾袋受潮、板結(jié)。
(2)濾袋間積灰,清不出去,與頂部漏入的水混合后再凝固,濾袋和袋籠結(jié)成一塊,重量通過濾袋和花孔板作用到除塵器頂部,造成除塵器頂部塌陷。
(3)反吹氣為壓縮空氣,含水量比較大,如對其干燥處理不夠,在反吹的時候就會使濾袋受潮,從而導(dǎo)致濾袋上的灰難以被清下來,增加除塵器運行阻力。
(4)現(xiàn)在用的濾袋是在衡陽本地采購的,因規(guī)格不符,濾袋口與除塵器的花孔板配合有問題,造成掉袋現(xiàn)象比較嚴(yán)重。